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離心泵潤滑方式
發(fā)布時間:2019-04-16 09:00:00 瀏覽次數(shù):3078單級單吸離心泵滾動軸承的光滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設備光滑是保證設備正常運轉。減少設備磨損,避免設備事故,降低動力耗費,延長修理周期和運用壽命的有效措施。
這類型號的水泵滾動軸承光滑是由30#(冬)或40#(夏)機械光滑油光滑。由于設計緣由動密封走漏十分嚴重,不但形成機油大量糜費,軸承燒壞,而且污染環(huán)境,不利于設備的平安運轉及文化消費。在幾年的工作中,為理解決這一問題,屢次停止小改小革。
一、光滑方式改造的進程
【毛氈密封改為單層骨架油封】
原軸承箱密封是用毛氈密封。走漏十分嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,形成大量機油糜費,空中上油污厚厚一層。
為了改動這種漏油情況,改毛氈密封為骨架密封,辦法如下:
①對軸承箱的內外端蓋停止加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,合適放一個規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子悄悄打進去,并正確裝置。
經(jīng)過改造后,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年耗費機油僅需50kg左右。堅持了泵房清潔衛(wèi)生,根絕了由于缺油形成軸承、軸損壞事故的發(fā)作,使設備運轉完好。
【單層骨架油封改為雙層骨架油封】
為了使走漏量愈加減少,依據(jù)軸承箱端蓋的構造狀況,又提出了改造計劃,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
試運轉標明,這種辦法對避免漏油在短期內是十分有效的。但連續(xù)運轉6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大走漏量。
二、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨架油封,運用了4a,固然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
在實踐工作中,由于骨架油封壽命較短,需求經(jīng)常改換,在改換骨架油封時,需求將設備全部崩潰,一方面增加工人勞動強度,另一方面在設備崩潰檢修過程中,有時會形成葉輪、軸承等零件的損壞,不契合設備經(jīng)濟管理請求,但假如不換油封,形成走漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊?,理論證明:骨架油封沒有徹底處理這種構造的軸承箱漏油問題。
三、光滑脂替代光滑油
目前,又廉價又無走漏的密封安裝還沒有,有的密封效果好,但價錢昂貴,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調查研討,決議大膽實驗——用光滑脂替代光滑油來光滑。
【改造辦法】
思索到泵軸功率只要18.5kw,流量只要200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,用光滑脂光滑是可行的。
【詳細辦法如下】
①把油箱內的機油放掉,對軸承箱停止清洗。
②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵翻開,以掃除箱體內空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注,加到光滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車,使光滑脂在箱體內散布平均。
啟動泵后,開出口閥門,使泵在正常狀況下運轉,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質狀況。
光滑脂油質良好、無變化,水泵運轉正常,從溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠看出,用光滑脂替代光滑油是可行的,能在同類型泵上推行運用。
【光滑脂光滑效果】
光滑脂不易走漏,有利于水泵軸承的光滑,確保水泵平安穩(wěn)定運轉,大大減少加油量和加油次數(shù)。不但節(jié)油,而且降低工人的勞動強度。詳細來說:
①儉省油費用。運用光滑油脂每臺水泵耗費為9kg/a,費用為63元/a。而機油耗費量在骨架油封完好狀況下4kg/月,費用為200元/a。每臺泵可節(jié)約137元/a,大大降低了光滑費用。
②減少檢修費用。骨架油封均勻壽命為4個月,為改換骨架油封,每年需崩潰檢修3次左右,改為鋰基脂光滑,減少人工費。資料費、機械費,并防止了在檢修過程中形成設備零件的損壞。
③延長了設備運轉周期。從振動。溫度等方面監(jiān)測,運用光滑脂密封性能好,軸承運轉良好,延長了軸承的運用壽命。
④改善了崗位環(huán)境。




